华电湄洲湾运行分公司:技改解决一次风机轴承高温问题

发布时间:2014-06-04
  日前,捷报频传的华电湄洲湾运行分公司#1机组C级检修战场上,再传喜讯,1A、1B一次风机加长叶轮小叶片技改项目圆满完成。风机运行时的轴向推力实现基本平衡,避免了风机侧的推力轴瓦因运行时承受过大推力而烧瓦,解决了长期困扰1A一次风机的运行轴承温度过高问题。
 
  据悉,该分公司通过叶轮加装小叶片,解决一次风机运行中风机侧轴承温度过高问题的技改实践,早在2013年两台机组大修时已分别实施,#2机组一举成功,而#1机组的1A风机风机侧轴承在技改后运行时仍然高达92℃,得靠对轴承座喷水冷却来维持风机运行。此次充分把握机组C级检修之契机,再启该项技改进程,并作为临检重点项目,周密部署、精细落实、重点跟踪、确保成功。
 
  敲定技改方案,划定人员责任,确定进度安排。方案主要实施团队维修部锅炉专业,这个荣获2013年度华电福新能源股份有限公司“安全生产先进集体”荣誉称号,由10位“骁勇善战”汉子组成的优秀团队,承受住7天时间完成42项临检任务的巨大压力,苦干巧干,在短短不到两天的时间里,成功拿下此项技改。
 
  除保温,开冷孔,去护罩,拆轴承,取轴瓦,修损瓦,割孔槽(用于安装小叶片),装叶片……寥寥二十几个字,背后是一道道环环相扣的工序,无数个精益求精的细节——
 
  解体1A一次风机电机侧轴承,发现轴瓦推力面烧损且部分钨金被压入油槽内,风机运行中轴向平衡力不足的预判得到证实,方案实施脉络更加清晰;
 
  更换1B一次风机固定端轴承润滑油,发现油质较黑,认为轴瓦有烧损,放弃仅仅换油的通常简易做法,决定解体1B一次风机轴体深入检查,确保隐患一查到底不留死角;
 
  总结#2炉一次风机加装小叶片后运行良好的成功经验,参考其所加小叶片的长度,仔细推敲精确测算,决定将#1炉两台一次风机叶轮上小叶片全部加长300mm;
 
  为争分夺秒抢进度、精益求精出成效,团队全员严格定标精确对标、分工协作密切配合、废寝忘食加班加点……
 
  功夫不负有心人。技改后,1A一次风机试运行时风机侧轴承温度稳定在65℃之内,振动稳定在0.7mm左右, 1B一次风机风机侧轴承运行温度和振动则分别为63℃和0.8mm,两台风机皆运行良好。交出了提高设备可靠性、夯实机组安全稳定运行基础的又一份漂亮成绩单。(中国电力)
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