根据降低变形速度,增加变形渗透性,改善内部结构的理论,决定进行降低连轧轧制速度试验。制定降速试验方案需要考虑生产节奏、轧辊冷却以及轧件尺寸稳定性等多种因素,降速不能影响生产节奏,不能速度过慢导致轧辊龟裂,轧件头中尾不能温差太大以至于影响整个长度方向的尺寸稳定性,按照以上原则制定了降速方案,于10月19日开始进行了试验,Z终确定了φ60终轧速度由2.1 m/s降到1.2m/s,降幅42.9%,φ65~70终轧速度由2.0 m/s降为1.1m/s,降幅45%。
以产量较大的二线φ70轴承钢为例,降速前8月20日至10月19日,共检验φ70轴承钢71炉,按公司轴承钢分级管理办法,检验结果为“合格1”(符合GB/T18254-2002标准)的炉数为17炉,“合格1”所占比例仅为23.9%,降速后10月21日至11月20日,检验φ70轴承钢101炉,检验结果为“合格1”的炉数为78炉,“合格1”所占比例为77.2%,由此可见,降速后“合格1”所占比例大幅提高53.3%,效果显著,解决了用作穿管的钢材量少无法完成合同的问题。(山东寿光巨能特钢集团)