洛阳巨创轴承科技有限公司自4月初启动精益生产工作以来,各部门认真贯彻领导指示,积极学习精益知识,勇于尝试实践转化,短期内取得了积极的效果。
公司坚持从深化思想认识和精益转化落地两方面着手,齐抓并举,寻求突破。生产管理部准确把握精益生产的工作主题,利用周例会、车间晨会进行宣讲,通过宣传栏和标语进行宣传,持续加深员工认知,让员工充分认识到大家都是精益生产的受益者,树立长期推进精益生产的兴趣和决心。同时开展“微创新”“建议征集”等活动,共采纳员工提供的改善建议44条,范围涵盖生产计划、质量控制、设备管理、能源管理、工艺优化等多个方面,通过归纳员工建议,制定了《精益生产非加值作业过程(浪费现象)整改方案》,明确了整改目标、办法和责任人,并制定了对应的奖励办法,通过近两个月的落地施行,目前整改初见成效。例如,通过分析空压机历史负荷数据,安排专人每天定时切换空压机运行状态,同时加强用气管理力度,空压机日均用电量从800余度降至670度;热处理车间联系厂家对废气燃烧装置进行停炉改造,使长明火液化气消耗量每月从4-5瓶降至1瓶;磨装车间针对修配凸出量大的问题进行工艺优化,完成5个型号的沟位置工艺参数跟进,某型号装配凸出量修配值减少0.025左右。
公司在精益生产上开了个好头,这是全体员工矢志同心、力学笃行的结果,更加坚定了公司将精益生产管理工作推向深入的信心和决心,公司将继续脚踏实地、继往开来,向“实施精益生产,优化流程控制,提升市场保障和竞争能力”的经营工作目标不断迈进。
(来源:巨创轴承)