(镇江凯勒斯轴承技术咨询管理有限公司)
轮毂旋压机和旋压机主轴如下图所示:
部分失效轴承情况如下:
轴承保持架完全破损;滚子材料剥落不显著,部分出现滚子被磨平;轴承座底部有较多污染物;套圈承载区剥落不明显。
现场了解到主轴采用46号液压油,循环油润滑方式,带过滤网,未出现堵塞现象;由于旋压过程会产生热量,主轴周边环境温度略高;原料钢板在旋压过程中会有氧化皮脱落现象。
根据掌握情况判断:
1.主轴轴承室内扔附着堆积大量污染物,表明循环油未能有效带走污染物。
2.从轴承套圈的磨损情况看,润滑油膜的隔离效果不足。这和温升导致润滑油膜的隔离效果降低以及添加剂的种类有关。
3.温升来自旋压生热和主轴转动搅油生热。
对此我们建议采取以下措施:
1.修整使用过的零件。具体包括(且不限于):
a)轴颈,与推力滚子轴承89436接触区需要磨加工保证光洁,以避免89436保持架内孔磨损;
b)推力滚子轴承垫圈,保证厚度差不超过10um;
c)主轴轴承室台阶(89436的支撑面),保证平面度及与轴线的垂直度。
2.彻底清洁各零部件,包括(且不限于):
a)使用过的轴承;
b)主轴轴承室(座体)与油孔(油孔拐弯处容易藏污纳垢,特别要注意)。
3.安装过程注意事项:
a)给骨架油封加满润滑脂;
b)确保推力轴承89436的预紧。具体做法是:给89436施加20吨压力,然后锁紧51236后的锁紧螺母,锁紧力矩600Nm(以M180x3为例)。
c)51236下方隔圈高度要足够,必须确保齿轮上端面与轴颈台阶不接触,如左下图箭头所示。
4.更改润滑油,粘度系数100,并且带EP极压添加剂和抗磨添加剂。这一点至关重要。
5.另外的建议:
a)在轴承室上方设置比如毛毡,以防止轮毂氧化皮侵入。如右图所示。
b)更改设置进油口和出油口如下图。原来下进上出会导致润滑油液位太高,在主轴转动时产生强烈的搅油和大量热量,导致油温升高和润滑油成膜能力下降。Z好改为上进下出,左进右出。
几点说明:
1、89436为原设备制造厂家改进后使用型号(原29436结构已经放弃使用),运转寿命1年左右,原厂家有不足之处,比如油路设计问题。
2、对安装建议进行逐项整改,轴承才能延长使用寿命。
3、孔公差,H10,360(0/+0.23mm),按要求加工改进。
镇江凯勒斯轴承技术咨询管理有限公司
镇江凯勒斯轴承技术咨询管理有限公司是一家知识型公司,创立于2011年,现与10多名国内外知名轴承企业和相关行业工程师合作,涵盖机械工业大部分领域,服务于用户,为轴承应用企业提供Z有价值解决方案,在解决棘手问题中彰显实力,并将这些经验运用于新产品的研发。
目前,凯勒斯技术团队已与多家轴承应用企业签订《企业间合作协议》,将在每一个轴承应用领域为用户提供有价值的信息,并着重突出用户在选择合适的轴承时应考虑的所有问题。
若您在轴承应用方面有什么问题,凯勒斯帮您忙,联系方式:
程工:18616815253
微信号:karl5253
高工:18661013551
微信号:zwzgdq
电话:0511-84400407
邮箱:kotzalas hotmail.com