近日,笔者从宝钢集团广东韶关钢铁有限公司炼钢厂特钢生产线获悉,该厂生产的轴承钢全氧含量由去年平均8ppm(百万分之一)下降到平均6.04ppm,Z好的达到4.1ppm;轴承钢生产实现5炉/浇次,可降低成本15元/吨左右。
轴承钢的全氧含量是衡量轴承钢质量的重要标准之一。随着氧含量的降低,钢中氧化物夹杂含量随之降低,从而可以延长轴承钢的疲劳寿命和使用寿命。为进一步降低轴承钢的氧含量,韶钢炼钢厂从去年底开始攻关,成立了专门攻关小组。
针对宝钢特钢支撑团队的专家在考察现场后提出的问题,该厂马上组织改进,并将一些好的操作方法写入技术操作规程,形成标准。在大家的共同努力下,该厂生产的所有特钢产品的氧含量均达到了技术要求。其中,GCr15轴承钢的平均氧含量为6.04ppm,氧含量≤8ppm的比例为95%,Z好的达到4.1ppm。
在特钢生产上,该厂成本、质量一齐抓。针对以前轴承钢生产的浇次炉数较少,造成成本较高的问题,该厂与宝钢特钢支撑团队一起组织攻关,对提高浇次炉数的节奏控制和耐材侵蚀情况进行研究,制定出防控措施。在提高浇次炉数后,该厂还从转炉冶炼、LF精炼、RH真空炉处理、连铸生产情况和铸坯质量情况进行了全流程分析和验证。目前,该厂顺利完成轴承钢6个浇次“5炉连浇”生产,耐材侵蚀情况正常,钢水质量和连铸辅耐材完全能够满足生产要求。
(来源:中国钢铁新闻网)