常山:创新发展给力轴承产业 产销形势良好整体“回暖”

发布时间:2013-07-12
  近日,在浙江环宇轴承有限公司磨削生产车间内,记者看到“车间生产质量跟踪表”上面记录着产品型号、批次等各个参数,每日生产的产品批次质量水平一目了然。“采用产品质量跟踪记录表能有效控制产品质量。”公司生产部负责人介绍,公司刚刚成立了我县批“院士工作站”,为公司引进高端人才,研发轴承产品创设智囊平台。
 
  记者了解到,今年1至4月份,“环宇轴承”产销形势良好,实现产值2012多万元,同比增长106.5%。
 
  “环宇轴承”是我县轴承行业整体“回暖”的一个缩影。自金融危机爆发后,我县轴承企业遭受巨大冲击,为应对危机,四通、环宇等一批轴承企业通过开展设备更新改造、产品升级和结构调整,提高企业核心竞争力。目前,经济形势虽然趋向好转,但是不确定因素仍然持续存在,“环宇轴承”采用先进的生产设备,磨削机床采用PLC和数字控制技术,并建立了完善的质量保障体系,完善质量检测技术,确保产品质量的技术关。
 
  “目前正在对3条热处理生产线进行技术改造。”7月8日,浙江四通轴承集团有限公司技术顾问徐振拔告诉记者,轴承热处理工艺水平是决定轴承品质的重要因素,公司近期正在对热处理进行技术改造。
 
  在四通轴承热处理生产车间,徐振拔介绍,原来轴承热处理采用甲醇保护气氛,甲醇消耗量大,能耗高,而且存在不安全隐患。现在,公司经过设备技术改造,将采用氮气保护气氛的热处理新工艺,不仅能消除原来存在的不安全隐患,还能节约成本,提高产品质量。“氮气是惰性气体,采用氮气在热处理过程中能起到隔绝空气,避免材料氧化的效果。”徐振拔说,采用氮气保护气氛,三条热处理生产线一年可以节约标煤90吨左右,节约成本20多万元。
 
  “受经济形势影响,近年的轴承行业市场持续疲软,我们清醒地看到,现在的市场瞬息万变,客户要求越来越高,只有进行技术创新,不断提升质量,才能在激烈的竞争中赢得市场。”四通轴承公司负责人介绍,近年来,轴承产品更新很快,要根据客户不同的需求开发系列产品,说到底,就是一种“质变”的关系。近几年,“四通轴承”把技改增投作为企业转型升级的一项重要工作来做,先后投入200多万元用于设备更新和技术改造,提升企业整体竞争力。现在的设备能自动连线,减少了人为因素。“以前产品质量都控制在职工的手上,现在都由自动线监测来保证,产品质量更稳定。”公司负责人介绍。
 
  记者了解到,“四通轴承”还通过磨削冷却工艺的改造,采用大循环过滤装置,使磨削废液排放大大降低,几乎达到零排放,从而降低了能耗,同时,还提高了产品质量,促进了环保。除了设备更新外,企业还致力于技术创新,先后研发了新产品20多个。企业还从洛阳等引进了10台“冷辗扩”设备,改变了原先车加工的模式,大大改进生产工艺,不仅节约了生产成本,还提高了经济效益,为企业巩固国外市场打下良好的基础。
 
  记者在“四通轴承”年产1200万套外球面轴承项目施工现场看到,期年产600万套外球面轴承厂房建设已经完成钢结构主体的五分之三以上。“预计今年9月份能完工,设备进厂并投入生产。”公司负责人介绍,该项目属我县“十二五”期间重点培育的主导产业(轴承产业)项目,计划总投资8500万元,分二期实施,项目建成后,年销售收入达1.1亿元。“目前,公司正在申报高新技术企业”。徐振拔坦言,现在低档轴承产品已经没有什么市场,只有通过不断的技术创新,提升产品质量档次,才能在变幻莫测的市场站住脚。
 
  “有顾客在就有市场在,过硬的产品质量是赢得客户、赢得市场的根本。”“皮尔轴承”质量部经理徐伟平介绍,在产品质量管理上,公司以前注重的是事后检验,产品不合格率就高,现在公司更注重新的质量管理体系,将事后检验转变为事前控制。“皮尔轴承”今年供货质量控制目标在300PPM,产品振动全部达到水平。(今日常山)
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