公司采用先进的煤气发生炉后,并没有满足已取得的成果,而是继续探索更先进的低碳技术,进一步提高节能减排水平。今年7月,公司又对所有炉窑进行升级改造,将原来两台大规格的全煤气发生炉更换成更先进的规格型号为1.6米小型炉,节煤达45%,并且省电、无烟排放、减轻劳动强度、生产效率高和降低了用煤标准。
公司采用的新型全煤气发生炉,是在我国目前制造和使用的煤气发生炉基础上,经更新改造而研制成功的Z新产品。该产品是以空气和水蒸汽混合为气化剂的煤气发生炉,是一种新型的以煤为原料,煤转气为一体的独立供热燃烧装置,使消烟、除尘、脱硫一步到位,热效率高。用热煤气来代替煤的直接燃烧,改变了传统的加煤及燃烧方式,既节省能源,又减少烟尘对大气的污染,大大降低了劳动强度,提高工作效率,放宽使用煤种,减少运行成本,从根本上解决了黑烟污染问题。
公司采用的煤气发生炉外罩水套,自产蒸汽可直接通入煤气炉做气化剂使用。其工作原理是:煤的气化是原料煤在煤气发生炉内经过复杂的物理和化学反应,生成煤气,排除炉渣的过程。煤通过自动提升斗从炉的顶端进入炉内,气化剂(即空气和蒸汽混合物)从炉底通过纵横布风均匀的炉栅进入炉内,原料煤与气化逆向接触,进行热化学反应。随着煤气炉的正常运行,炉内自然形成渣层、氧化层(火层)、还原层、干馏干燥层、空气层。其中氧化层是气化过程中的重要反映区域之一,主要是进行放热反应;还原层是赤热的二氧化碳、水蒸气与碳表面进行热化学反应生成CO、H2的反应区域,(主要是吸热反应);干馏干燥层主要反应是C+2H2→CH4,同时析出雾状焦油气与煤气组合,使煤气热值得到提高。反应生成混合发生炉煤气,送到窑、炉前燃烧器。炉窑经开启闸门引风,进行残余气体置换后,点燃煤气,炉窑开始正常加热工作。
该设备密封程度非常好,凡是需密封的部位,全部采用水封,既不透气密封程度高,又安全可靠。顶盖采用两种不同的耐火保温材料。加煤自动提升,采用双种罩加煤,自动水封,达到三次密封,炉底灰盘亦用水密封,每加一斗煤开启电钮转动灰盘排渣一次,保持炉内总高度不变,同时松动渣层,使气化剂均匀布入炉内。
据了解,全煤气发生炉,具有独特的设备装置,换热器装置采取高压喷流辐射方式,充分回收烟道热气量。换热器的回收温度达到300—500度,节能效率达10%—25%。独特的燃烧器为多孔细流、高压热脏煤气燃嘴,是以未经过处理的热脏发生炉煤气为燃料,借助高压喷流辐射式换热器所产生的高温在300—500度的高压热气,以多流股旋向喷出。高压热气与煤气充分混合,使煤气与空气混合均匀,火燃喷射能力强,容易获得均匀的高温燃区,实现钢材快速加热,提高了加热质量,节约了能耗。
另外,机修车间又为炉窑制作了自动上料机,既减轻了员工的体力劳动,又缩短炉门开启时间,进一步实现保温节能。新采用的煤气发生炉炉膛截面积为2㎡,水套工作压力≤0.03MPа煤气热值95020——5670,煤气产量(M3/H)1200——1800,煤气热值(KJN/ M3)5020—5670。一座煤气发生炉只供一座烧料炉窑,改变过去一座煤气发生炉供两座烧料炉窑的工艺。
据介绍,结构改进的新炉与旧炉相比,其优越性大大超过旧炉。旧炉需要爬到高高的炉顶透渣,现在不用了省了不少劲。旧炉进气口中间有过滤装置,新炉去掉了过滤环节煤气夹着煤粉直接进入炉窑,煤粉既燃烧殆尽,热效又高而且一点烟尘也没有了,车间内不熏人,空气质量进一步提高了。旧炉水套蓄水量大,加热升温需要8车煤,烧 20多分钟,有3车煤烧水白白两废掉了,新炉烧1分来钟水就烧好了,省很多煤又不耽误事,工作效率相当高。
新炉一座炉窑省掉一台11瓦千的电机,只用一台电机供底风和二次排风,经过细心地研究,已经完全掌握了新炉的性能和生产实际经验。他说,使用新炉的经验是“7分烧、3分闷”,升温时旧炉底风得7个压,新炉只用4个半压,炉温达到要求后,便控制在3.5个压就行了。虽然操作起来比旧炉简便多了,但需要细心观察,总结经验,掌握技术,既要省煤,又要满足生产需要。过去阴天下雨升温慢,要烧好煤,有面还不行,现在不怕了,要求的煤质不那么苛刻了,有面也可以掺和烧。另外,过去一座大炉供两座烧料炉窑煤气,当两座炉窑内的料大小和多少不等时无法调节送气量,采用新炉一炉供一窑就方便多了,单机控制省煤又省电。
据统计,在生产量相同的情况下,新操作的4座全煤气发生炉比老式的两座炉每天节煤达40%多,并且减少4台11千瓦的电机,节电效果也很明显。
新炉节能减排效果非常好,车间内几乎没有烟尘,经测量,煤气发生炉排放的烟(粉)尘浓度、烟气黑度(林格曼级),大大低于国家规定标准。(瓦光阳)