晚上9时,于永刚结束了一天的工作,踏着星光走在回家的路上。这一路,他思绪万千:今天的重点产品生产工艺是否还存在优化的可能性?明天的准备工作还差哪些?接下来还要对哪些产品进行工艺优化……
作为风电轴承公司工艺工程师、车磨工序带头人的于永刚,一直醉心于产品工艺优化与工艺规范化,用Z好的工艺制造出Z优的产品一直是他的目标。2017年,于永刚劳模创新工作室启动,他带领8名工作室成员深耕产品工艺优化,“我们要做工艺与生产间沟通的桥梁,让工艺更接‘地气’。”这座沟通之桥,于永刚架得踏实且坚固。
潮头扬帆 巧改刀具提效率
2019年起,风电行业风起云涌,“抢装潮”蓄势勃发,产品订单纷至沓来。公司产能严重不足,于永刚看在眼里,急在心上。在确保质量的前提下,提高产品加工效率成为了生产的首要问题。为了攻克这一难题,于永刚带领工作室成员从5月份开始着手准备,为下半年的生产打好提前量。
在生产现场观察了一周后,于永刚决定在提高精车工序生产效率方面寻找突破口。“精车工序是生产中的关键环节之一,刀具成本压力大,且只能使用2个转位。要想提高效率、降低成本,就必须从这里入手。”于永刚介绍着改造背景,思绪也回到了那个初夏。在与工作室成员研究后,于永刚决定将原设备上的“尖刀”改型,切身、进给量、线速度都得到了大幅度提升,不仅降低了生产成本,还解决了保持架引导径的硬车加工问题。
方案初步形成,下一步就要在全线设备上推广,但此时于永刚遇到了一个难题——改造设备会改变操作者加工习惯、占用工时,影响计件工资,操作者配合度低。面对这一现实问题,于永刚并没有放弃,“我从跟我关系好的人‘下手’,对设备进行改造并进行操作培训。设备改造完成后,生产效率大幅度提高,其他操作者见到效果后纷纷主动找我要求改造。”提起当时的情形,于永刚感慨万千。
从夏到秋,于永刚带着工作室成员忙碌在改造一线,经过努力,精车工序班产量提升了80%。这一项目,成功获得了国家发明专利。
“即使‘风电潮’的浪头再猛,我们现在依然可以扬帆起航。”于永刚信心满满,从容不迫。
大浪淘沙 细节之处显身手
“工艺改进,没有什么惊天动地的大事,更多的是在细节处的提升。”于永刚经常对年轻人这样说。
前段时间,国内某客户订购的新型三排滚子变桨轴承,其独特的隐藏式向心滚道、无油沟和负游隙的设计区别于常规产品,为制造与装配带来不小的挑战。与此同时,这一结构已然成为风电类轴承更新换代的新风尚,如不及时跟进,势必会影响到后续的市场订单。
为了能在同类产品中脱颖而出,于永刚与操作者、工作室成员从细节处入手,针对加工难题逐一击破。“我们进行了一系列的工艺优化,比如针对负游隙设计,我们采用特殊方式,降低装配难度;我们还与刀具厂商沟通制造特殊刀具,加工出的样品完全满足设计的各项工艺要求,在同行业中率先成功升级。”于永刚的骄傲之情溢于言表,满满的成就感写在脸上。
类似的工艺改进于永刚做了很多,从风电类轴承到非风电转盘轴承,从常规产品到大兆瓦产品,步步为营,稳扎稳打。“我们要成为行业的弄潮儿,就必须要在工艺上下功夫,做到人无我有,人有我优。”
刚刚获得辽宁五一劳动奖章的于永刚,目前正带领工作室成员奋战在工艺优化改造的线,为“沟通之桥”添砖加瓦。
(来源:轴承摇篮)